2009-11-09 至 2009-11-22
共 1 位
系統識別號 | C09804103 |
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主題分類 | 能源 |
施政分類 | 電力 |
計畫名稱 | 大潭電廠複循環機組增設煤炭氣化設備轉型為可切換燃料整合型煤炭氣化複循環機組之可行性 |
報告名稱 | 大潭電廠複循環機組增設煤炭氣化設備轉型為「可切換燃料整合型煤炭氣化複循環(IGCC)機組」之可行性 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2010-01-21 |
報告書頁數 | 52 |
出國期間 | 2009-11-09 至 2009-11-22 |
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前往地區 |
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參訪機關 | MitsubishiHeavyIndustries,LTD.,CleanCoalPowerR DCo.,LTD. |
出國類別 | 實習 |
關鍵詞 | 整合氣化複循環發電技術(IGCC),氣化爐(Gasifier),空氣分離廠(ASU),碳捕捉與封存(CCS),合成氣(Syngas) |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
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出國人員 |
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為兼顧經濟成長、能源安全及環境保護,日本近來積極發展燃煤IGCC發電技術,目前其IGCC示範電廠實證試驗計劃已完成設計、建廠,並正進行運轉試驗。未來計劃結合較先進的M501G型氣渦輪機發展IGCC商用機組,並進行CCS實證計劃,以提升IGCC發電效率及發揮其碳捕捉與封存優勢。日本IGCC示範電廠係採用Air-Blown Dry-Feed噴流床氣化技術,廠用電消耗量較少,在發電淨效率上優於Oxygen-Blown氣化技術。另氣化爐內部採用水冷壁設計可提高機組可靠度。大潭既有複循環機組改建為IGCC機組,從經濟效益、設計變更及燃料供給等方面評估,整體而言,比新建機組技術難度更高且較不具經濟性。IGCC商業化瓶頸為建設成本高、可靠度低,若CCS技術更成熟、機組可靠度提升且建立碳稅交易制度,或有其引進利基。 |
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