出國期間

2007-07-17 至 2007-07-21

前往地區

  • 印尼
  • 新加坡

出國人數

共 2 位

基本資料
系統識別號 C09601912
主題分類 公共工程
施政分類 工程管理
計畫名稱 參加SAW技術研討及參訪巴淡島船廠
報告名稱 赴ESAB公司參加技術研討及參訪巴淡島船廠銲接設備
報告日期 2007-09-10
報告書頁數 4
其他資料
出國期間 2007-07-17 至 2007-07-21
前往地區
  1. 印尼
  2. 新加坡
參訪機關 ESAB公司
出國類別 其他
關鍵詞 技術研討
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關 中國造船股份有限公司
出國人員
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
池秦坤 中國造船股份有限公司 船體工廠 領班 其他
鄭同輝 中國造船股份有限公司 船體工廠 領班 其他
報告內容摘要
結論與建議:此趟行程參訪ESABPACIFIC展示中心,介紹一台1600ADC,母機xA6S台車xAutoTracking(GMD)系統、多功能潛弧自動銲接設備,運用在厚板銲接效能,而該套設備需至馬來西亞造船廠內觀看。無奈臨行前突被告之,礙難參往,實為憾事!此趟新加坡之行,最大觀念改變為銲接效率提升,不可依賴大電流、粗銲線,慢移行速度來提高。之前常聽道,引弧困難、電壓不穩、銲渣難除、銲線穿透、銲道不美觀,以上缺點都是選用不合適之銲材與銲接條件。然後又是剷挖、銲補、研磨…….材料變形又浪費工時。因此除了增加訓練教導外,還需限制某些薄板對接的4.8∮~6.4∮銲線使用。至於操作技術方法,可由技術課安排輔導訓練。875系列貨櫃船極厚板對接.當初為提升及增加融填量而使用6.4∮銲線,但有一點須注意.雙Y槽中間根部5mm上下50/70度開槽在正反面第一道打底滲透時應改用4.8mm銲線.如此工作較不方便.或者背面挖槽.始可避免滲透不足.融合不良及過熱龜裂等缺陷。A-2台車設計使用多元化,sub潛弧銲接時,可單極單銲線,單極雙焊線Twin,或MIG、MAG等都可選擇需要更換操作。其中單極雙銲線Twin,因銲線較細,在同一單位時間,銲接條件相同,融填速率較單線快。而電弧呈現穩定。Slag銲渣敲除容易,Flux銲藥耗損量降低,滲透較淺,融填量高,因此銲道表面勻順美觀。操作上控制器銲接參數可先行設定,有數字顯示及銲接時實際值顯示,銲接入熱量質顯示,品質可隨時掌控、確實。厚板開槽對接、角銲接可迅速容易調整切換使用,達成多功能化。在講求銲接效率與銲道品質,魚與熊掌經常無法兼得。而公司的自動銲接設備,均面臨世代交替,需逐項更新的時候,A-2台車不失為一個引進選項。
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